|
常规方法及存在的问题
1、
采用“单级、多级清水离心泵”排水。
需要专业人员看守维护,清水离心泵故障较多,日常维护工作量大,无法自动化。
以常用的多级清水离心泵为例,它的泵体轴孔与转轴之间的间隙,需要用"填料(盘根)密封"。这种"填料密封"有两套,出水
端填料密封用来封水——阻止水泵轴孔向外漏水,吸水端填料密封用来封气——阻止水泵轴孔向水泵吸水室内漏气。吸水端填料密
封很重要,它是保证水泵吸水室维持正常吸水的关键部位。排水时,吸水室内的压力一般小于外部大气压,也就是密封要始终保持
吸水室内为负压状态。若密封漏气,直接影响水泵吸水,甚至停止吸水。未经过培训的人是无法判断吸水端填料密封向内漏气。因
为水泵运转,吸水端填料密封泄漏时,不是见到漏水,而是眼睛无法看到的向泵体内的漏气。有经验的水泵工要凭声音异常来判断
填料密封漏气。否则,只有看到水位上涨才发觉水泵异常。漏气后的处理的程序,首先处理填料密封,可更换填料或“压紧”填
料,然后灌引水,最后关闭管道闸阀送电起动水泵。另外,多级离心泵还要用平衡盘调节平衡轴向力,日常维护,还要包括平衡盘
“调串量”这项细致技术工作。
可见,清水离心泵的水泵工是需要专门培训,并经过师傅的传、帮、带,还要经过一定时间的实践摸索,才能掌握,才能独立
上岗的技术工种。
清水离心泵明确要求水中不得含沙,允许杂质含量明显偏低。采掘工作面的涌水通常含泥沙较多,快速施工要求及时排水,泥
沙来不及沉淀就和水一起排出。清水离心泵的密封填料主要是用棉纱线制成的,不能抵御泥沙磨损。特殊情况下,停留在压实的填
料上的沙粒,还会将转轴磨细、磨断。清水离心泵的叶轮、泵体均采用普通铸铁制造,无法抵御硬沙粒的高速冲击,无法抵御硬沙
粒尖角压入微观中呈疏松状的铸铁表面后,产生高速刮削式的磨损。此外,平衡盘也是离心泵排泥沙时容易磨损的零件之一。
因此,采掘工作面的清水离心泵非常容易损坏,成为矿井的最大消耗性设备,常常需要整车采购水泵及配件。
清水离心泵日常运转时,必须有人跟踪检查“填料(盘根)密封”,若发现出水端的轴孔漏水,必须及时“压紧”填料;若发
现吸水一端填料密封漏气,也必须及时“压紧”填料;如果填料磨损已经超限,还要停泵更换。目前,采掘工作面的清水离心泵一
般都要跟随工作面向前移动,要有熟练的专职水泵工管理维护,要随时更换填料、“压紧”填料,以确保工作面无积水。然而,稍
不留意,水泵吸入端漏气,水泵空转不吸水,很快水漫金山,使工作面不得不停产。为此,工作面的人员与水泵工时常发生摩擦。
采掘工作面在向前推进中,会频繁遇到含水层、含水断层,时常因涌水量突然增大而淹泵。离心泵的电机不能抵抗水淹。一旦
工作面被淹,恢复时十分困难,而且工作量巨大。如果引起连锁反应,有时会引发淹井的大事故,甚至引发矿难。
打听一下退休的老师傅,他们会说,从刚参加工作到退休,始终使用这种清水离心泵,几十年没变过样。采掘机械经历了多次
更新换代,从普通采掘机、高档采掘机,到综合采掘机。采掘工作面的水泵几乎半个世纪没变样,应该更新换代了,最理想的是使
用方便,能远程操作或自动化排水。但是根据前面的介绍,显然清水离心泵对此无能为力。
2、 采用“潜水泵”排水。
涌水较少时,部分采掘工作面已经开始采用潜水泵排水,这是矿井排水一次重大技术进步的标志。采矿权威曾预言:未来矿井
排水的目标是——潜水化。虽然只是小范围开始应用潜水泵排水,但已经揭开了序幕。
目前市场供应的产品,如井用清水潜水泵,外形细长,不太适合工作面条件。作业面潜水泵,一般功率较小,难以胜任。近些
年水泵行业开始推出“矿用潜水泵”,赢得了市场。但是,美中不足,电机密封性不过关,易进水。由于叶轮、泵体依然采用普通
铸铁,耐磨性仍不理想。因此潜水泵在矿山被当作“易损设备”,一些单位不愿意使用。更为严重的是,多年来频频发生潜水泵自
身爆炸事故,许多矿井不敢再使用潜水泵。这种意外事故也限制了潜水泵的推广应用。(详见浅谈潜水泵自身爆炸的原因及预防办
法)此外,当前缺少大功率产品,特别是缺少大功率救灾抢险的排沙潜水泵。“现有的“矿用潜水泵”执行的是行业标准JB6762-
93《矿用隔爆型潜水电泵技术条件》。该标准的功率范围只有0.55~30kW。)(详见排沙潜水泵同潜污泵(包括矿用潜水泵
)的区别)
矿井采掘工作面排水新工艺 |